濕噴台車操作過程(chéng)混凝土堵塞的常見問題和(hé)解決辦(bàn)法
濕噴台車操作過程混凝(níng)土堵塞的常見問題和解決辦法
2020-10-12 00:00:00 來(lái)源:岩科機械 點擊:8048
噴漿台車混凝土堵塞常見故(gù)障:
正常泵送的混凝土在管道中心形成柱狀流體,流(liú)動時呈懸浮狀態,表麵包有一層水泥漿,作為潤滑劑與管壁接觸,骨料之間(jiān)基本上不產(chǎn)生相(xiàng)對運動(dòng)。當某些(xiē)粗骨料運動受阻時(shí),後麵的骨(gǔ)料運動速度受其影響而滯緩,致(zhì)使形成粗骨料集(jí)結,而附近的(de)砂漿被擠(jǐ)走,餘下的間隙有小骨料填(tián)充,水泥漿潤滑層被破壞,運動阻力加大(dà),速度變慢,直至運動停止而堵管。
混凝土輸送管路堵(dǔ)管的位置判斷:
一、混凝土輸送管道堵(dǔ)塞(sāi)
若發生堵管故障,液壓係(xì)統壓力將迅速上升,料鬥內料位(wèi)不下降(jiàng),出口不出料,一般為管路堵塞(sāi)。
一般(bān)經過幾個行程的反泵運行即可排除堵管,若多次反泵都不能(néng)排除,則說明堵管較嚴重,應停機檢查,確定堵塞位置,並迅速組(zǔ)織人力拆除堵塞部分的管(guǎn)道,清除管(guǎn)內的混凝土,重新接管後再次輸送。
二、S管閥處堵塞
S管閥(fá)處堵塞是(shì)逐漸形成的,主要原(yuán)因是泵送完混凝土後,沒及時用高壓水衝洗致使管內殘留混凝土,日久逐漸加(jiā)厚,堆積固結,造成(chéng)堵塞。
泵送混凝土(tǔ)結束後,要用高壓水將泵體和S管衝洗幹淨。衝洗無效時,可采用釺鎬把殘渣去掉,直(zhí)至徹底清除為止。
三、進料口處的堵塞(sāi)
泵送係統及液壓係(xì)統均正常,無異音和振動,料鬥內(nèi)有(yǒu)較大骨料或結塊,在進料口處卡住或拱起而堵塞。
泵(bèng)反向運(yùn)轉以破壞拱起,使混凝土回到料鬥,重新攪拌,再正向泵送。如果反向(xiàng)不成,則需人工清理,予以排除。
四(sì)、分配閥出料口處的堵塞(sāi)
泵送係統動作突然中斷,並有異響,產生較強烈的振動,但管道內無相應振動(dòng)。
往料鬥內(nèi)倒入15~30L水泥漿,使泵反複(fù)正反(fǎn)向起動,迫(pò)使打開通路,若此(cǐ)法無效,則隻能人工排除,拆下相連管,去(qù)掉閥內雜物即可。
造成混凝土堵管的原因:
一、混(hún)凝土質量
主要原因:
1、塌落度不穩定
2、單位立方水泥量太少
3、含砂率太低
4、骨料粒徑級配不符合要求
5、攪拌後停留時間太長
對應處理辦法如下:
1、保證(zhèng)塌(tā)落度在12~18CM之間
2、保證≥400kg/m3
3、保(bǎo)證≥40%
4、按混凝土骨料級配的要求重新調整
5、重新攪拌
二、混凝土輸送管道
根本原因(yīn):管接頭密封不嚴,漏漿
處理辦法:更(gèng)換(huàn)管接頭或密封件
三(sān)、操(cāo)作方(fāng)法
原因(yīn)有二:
1、堵管時未及時反泵,導致混凝土越壓越緊
2、停止工作時間太長
對應處理(lǐ)辦法:
1、堵管時,應及時(shí)反(fǎn)泵
2、盡量避(bì)免(miǎn)。一般停機不得20分鍾。
四、設備故障
堵管原因(yīn):
1、分配壓力不足,擺動不到位
2、擺缸球窩損壞(huài),S管對不上混凝(níng)土缸中心
處理辦法:
1、調整要(yào)到位(wèi)
2、更換球窩