濕(shī)噴台車操(cāo)作過(guò)程(chéng)混凝土堵塞的常見問題和解(jiě)決辦法
濕噴(pēn)台車操作過程混凝土堵(dǔ)塞的常(cháng)見問題和解決辦法
2020-10-12 00:00:00 來源:岩科機械 點擊:8050
噴漿台車混凝土堵塞常見故障:
正常泵送的混(hún)凝土在管道中心形成柱狀流體,流動時呈懸浮狀態,表麵包有一層水泥漿,作為潤滑劑與管壁接觸,骨料之間基(jī)本上不產生相(xiàng)對運動。當某些粗骨料運(yùn)動受阻時(shí),後麵的骨料運動速度受其影響而滯(zhì)緩,致使形成粗骨料集結,而(ér)附近的砂漿被擠走,餘下的間隙有小骨料填充,水泥漿(jiāng)潤滑層被破壞,運動阻力加大,速度變慢,直(zhí)至運動停止而堵管。
混凝土輸送管路堵管(guǎn)的位置(zhì)判斷:
一、混凝土輸送管道堵塞
若發生(shēng)堵管故障,液(yè)壓係(xì)統壓力將迅速上升,料鬥內料位不下(xià)降(jiàng),出口不出料,一般為管路堵塞(sāi)。
一般經過幾個行程的(de)反泵運行(háng)即可排除堵管,若多(duō)次反(fǎn)泵都(dōu)不能排除,則說(shuō)明堵管較嚴重,應停機檢查,確定堵塞位置,並迅速組織人力拆除堵塞部分的管道,清除管內的混凝土,重新接管後再次輸送。
二、S管閥處堵塞
S管閥處堵塞是逐漸形成的,主要原因是泵送完混凝土後,沒及時(shí)用(yòng)高壓水衝洗致使(shǐ)管內殘留混凝土,日久逐漸加厚,堆積固(gù)結,造成堵塞。
泵送混凝土結束後,要用高壓水將泵體和(hé)S管衝洗幹淨。衝洗無效時,可采用釺鎬把殘渣去掉,直至徹底清除為止。
三(sān)、進料口處的堵塞
泵送(sòng)係統及液壓係統均正常,無異音(yīn)和振動,料鬥內有較大骨料或結塊,在進料口處卡住或拱起而(ér)堵塞。
泵反向運轉(zhuǎn)以破壞拱起,使(shǐ)混凝土回到料鬥,重新攪拌,再正向泵送。如果反向不成,則需(xū)人工清理,予以排除。
四、分配閥出料口處的堵塞
泵送係統動作突然中斷,並有異響,產生較(jiào)強烈的振動,但管道內無相應振動。
往料鬥內倒入15~30L水泥漿,使(shǐ)泵反複(fù)正反向起動(dòng),迫使打開通路,若此法無效,則隻能人工排除,拆(chāi)下相連管,去掉閥內雜物即可。
造成混凝土堵(dǔ)管的(de)原因:
一、混凝(níng)土質量
主要(yào)原因:
1、塌落度(dù)不穩定
2、單位立方水泥量太少
3、含(hán)砂率(lǜ)太低
4、骨料粒徑級配不(bú)符合要求
5、攪拌後停留時間太長
對應處理辦法如(rú)下:
1、保證塌落(luò)度(dù)在12~18CM之間
2、保證≥400kg/m3
3、保證≥40%
4、按混凝土骨料級配的要求重新調整
5、重新攪拌(bàn)
二、混凝土輸送管道
根本原因:管接頭密封不嚴,漏漿
處理辦法:更換管接(jiē)頭或密封件
三、操作方法
原因有二:
1、堵(dǔ)管時未及時反泵,導致混凝土越壓越緊
2、停止工作(zuò)時間太長
對應處理辦法:
1、堵管時,應及(jí)時反泵
2、盡量避免。一般停機不得(dé)20分鍾。
四、設備故障
堵管原因:
1、分配壓力不足,擺動(dòng)不到位
2、擺(bǎi)缸球窩損壞,S管對不上混凝(níng)土缸中心
處理(lǐ)辦法:
1、調整要到位
2、更換球窩
上一篇:混凝土濕(shī)噴機已成為支(zhī)護工程的主要設備
下一(yī)篇:如何提高噴射混凝土(tǔ)的噴層質量(滿滿的幹貨)